陕焦公司炼焦二车间5.5米焦」炉投产运行至今已11年,随着长时间不间歇的运行,其中105#炭化室焦侧北面炉墙下部对应的31#、32#立火道的炉墙出ξ 现不同程度剥落、熔洞、窜漏等现象,事宜进行多次抹补维护,但『效果并不理想。
据了解,105#炭化室炉墙受损面积达(1.2m*0.3m)、挖补技术难度高、技术人员又缺乏挖补经验。为保证焦炉平稳运行,车间成立党员技术攻关小组,对105#炭化室焦侧北面炉墙问题进行技术“攻破”。 “为保证此次炉墙局挖补顺利、有效进行,我们不仅多次召开专题研讨ω 会,制定详细的修补方案,更是特邀了车间技术骨干秦小军的父亲,一个在喷补、抹补、局部挖补〓及立火道吊顶技术方面有着近30年丰富经验的老热修工进行技术指导。”技术攻关小组组≡长,该车间党支部书记、主任张锋介绍到。
此次检修采取热」态推焦保温的方法进行局部挖补处▲理,首先采取对105#炭化室两侧燃烧室对应的29#-32#立火道停止加热,使其自然降温,其次对剩余火道温度控制在800℃以上,用来缓冲相邻两个炭化室温度,采取局部降温可以把对硅砖因降温带来的损害降到最低,对炉体几乎没有伤害。最后延长103#、107#结焦时间,以此ξ 保证其它炉号的正常生产。 方案一经确定,该车间党员突击队成员发挥先锋模范带头【作用,一方◆面积极组织搭建隔热架和硅酸盐板保温棚,对两侧炉墙进行隔热保温,用槽钢和反正丝对墙面︼进行支撑,另一方面在秦老师父的指导下,开始对挖补部位12层受损墙面砖进行拆除,对破损炉墙√边缘、立火道底部及斜道的旧泥料和杂质清理干净,再根据旧▃硅砖的形状、尺寸,加工新硅砖◥,并按炉墙的走势将提前预热好的新硅砖和旧硅砖茬接在一起,用∞高强粘结剂把它们压实、抹平。由于降温后碳化室局部温度仍有近300℃,13名热修工平均每5分钟就得进去轮换作业一次,在连续8小时的检修作业中,他们忍受住了焦炉的炙烤、接受了新技术∏的洗礼,改掉了以往焦炉抹补的弊端,为后期焦炉稳定生存奠定了坚实的基础。 据悉,经局挖补的炭化室炉墙,挖补灰浆饱满与墙︽面水平垂直,碳化室墙面和碳化室底的表面错牙仅1mm,使用〓效果良好。此次105#碳化室局挖补项目成功实〗施,有效地增加了化产品产量,大大的延长了炉体寿命,不仅填补了陕焦公司焦炉挖补技术的空白,预计还为该公司节约维修费用百◣万元。